PuRes除焦剂在某热风炉的应用试验小结
2016年3月,应该公司邀请,经过多次沟通,了解现场情况后,决定使用除焦剂进行现场试验,确认使用效果。
1.1炉型式:
层燃链条炉。
1.2工艺:
热风炉,主要对铁板加热,之后对作为工艺介质的空气进行加热用于化工生产所需。
1.3问题:
炉膛结焦严重,产能大的炉子结焦更严重,现场了解到炉膛前端和后端都有较厚的结焦沉积在炉膛受热面,需要不定期停炉进行人工清理。
1.4影响:
影响连续的稳定性生产,较大的安全隐患,热效率降低,能耗升高,排烟污染等。
2.1 方案选择
通过对煤质和锅炉运行工况的调查与技术分析,我们推荐使用PuRes 9210炉渣改性除焦剂,此产品是曾在国外获得过较好应用效果的优秀产品,应该可以解决该公司锅炉运行出现的结焦问题,并且通过问题的解决给该公司带来可观的效益。
2.2 加剂量选择
建议投加量为:0.2~0.5‰。具体使用时根据情况增减。
2.3 加剂方法
Ø 根据使用燃煤量和加剂浓度,核算所需除焦剂量;
Ø 除焦剂投加在煤中,预先与煤混合或加在煤传送带,保证混合均匀即可。对于已经形成的焦块,可以使用压缩空气采用喷枪喷入,燃烧一定时间后,焦块会逐渐脱落,恢复光洁的传热面;
2.4加剂后的运行优化
加剂后,维持锅炉的正常运行工况,使用除焦剂具有一定效果后,根据实际情况可以适当调节、优化系统操作参数,保证锅炉的热效率最优。
2.5数据采集
采集加剂运行前期数据,收集运行期间各时段数据,数据主要由甲方提供,双方共同分析试验期间的问题和成果。
Ø 试验从3月10日上午10点开始,加剂完成(定量除焦剂与定量煤混合均匀),通过煤斗提升进入加煤仓。
Ø 3月13日凌晨由于生产所需停炉。
Ø 期间甲方每班根据煤量添加除焦剂并在使用前混合均匀。
Ø 甲方记录统计使用期间的用煤量、产能(产量)、运行时间及炉温、烟气排出温度、引风机及送风机电流变化等指标;
Ø 实验结束,进行统计数据整理分析,比较实验前后各项数据变化,测算投入产出。
以下为试验前后的数据收集,所有数据为甲方统计并核准。
4.1产能及能耗
|
产量(吨) |
班产能(吨) |
总耗煤 (公斤) |
吨产量煤耗(公斤) |
|
3.8-3.10 |
51550 |
13448 |
21480 |
417 |
|
3.11-3.13 |
68025 |
13719 |
26448 |
389 |
|
差值 |
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272 |
|
-28 |
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百分比 |
|
2.02% |
|
-6.69% |
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上述数据表明,产能提升2.02%,吨产能煤耗降低6.69%。
4.2 锅炉运行参数变化
日期 |
热风炉炉温(℃) |
烟道出温(℃) |
引风机电流 (A) |
送风机电流(A) |
备注 |
3.8日-3.10日平均 |
842 |
167 |
50 |
119 |
加剂前 |
3.11日-3.13日平均 |
850 |
165 |
49 |
118 |
加剂后 |
变化百分比% |
0.95 |
-1.39 |
-1.99 |
-0.96 |
|
上述数据表明:
Ø 炉温提升0.95%,表明燃料的燃烧效率提升,燃烧更完全。
Ø 而排烟温度降低2℃,降低1.39%,,被炉子传热面吸收的热能更多表明热损耗减少;
Ø 引风机电流降幅为1.99%,表明排烟更加畅通,所需的引风动能减少,达到节能。
Ø 送风机电流降幅0.96%,由于燃烧得更好,所需的空气量减少;同时由于整个烟道更加畅通,所需的动能减少。
综上,实现效率提升5.29%
试验结果表明,PuRes 9210改性除焦剂在该公司的热风炉上应用,达到如下效果:
①能有效解决锅炉火侧结焦的问题,预防结焦,较长时间运行可以清除已经形成的结焦;
②能较大程度上改善锅炉系统传热效果,锅炉热效率得到进一步提高;
③减少停炉清焦操作次数和停车时间,减少维护费用,降低停炉损失;
④可以达到5%以上甚至更高的效率提升,节省煤燃料,创造出一定的经济效益和环保、节能效益。